優(yōu)化創(chuàng)新,全心為客戶服務
奔赴北京與銀行卡客戶做采購對比
金泰通報訊 陽春三月,合作了十年的世界第二大卡片生產廠商G&D捷德公司收到在我司訂購的用于某類卡片上的標志LOGO之后給了新的反饋,于是我司三人奔赴北京,與捷德的采購經(jīng)理和負責亞洲地區(qū)的經(jīng)理見面,就產品成本和產品的膠水使用問題做進一步探討。此行我司三人秉承著“客戶是企業(yè)發(fā)展的源泉”的理念和專業(yè)的技術知識,為客戶提供了完美的解決方案,得到了客戶的肯定。
高瞻遠矚,出發(fā)前備好資料
在出發(fā)之前,我們再三確認此行的內容,在資料上,準備了工藝視頻,工藝流程鋼板,成本節(jié)省報告,公司簡介,公司發(fā)展史,樣板冊,內刊。在行程上,提前跟客戶協(xié)商好時間。在客戶關注和反饋的問題上,做好方案和報告。
技術精良,解決方案得到客戶的肯定
在會談中,我們首先給客戶觀看工藝視頻,讓客戶先了解產品的制造工藝,視頻看完后再拿出鋼板來一一講解??蛻魪闹幸擦私獾疆a品的工藝。后面我們就開始給客戶介紹如何節(jié)省成本。針對成本的問題,我們從材料和人工費入手,提出了優(yōu)化設備以減少人工費從而控制成本,并控制不良率以減少材料損耗的方案,具體分為:
一.優(yōu)化設備:
- 清洗烘干一體機(自動清洗鋼板并自動烘干,由原來的清洗機和烘干機變?yōu)橐惑w機。由原來的每臺機4人操作,改為現(xiàn)在的每臺機2人操作,節(jié)省人工成本。)
- 精密感光機,可以嚴格控制產品不會在感光階段造成不良。
- 自動掃描打孔機(由原來手動人工打孔,改為鏡頭自動掃描打孔。打孔產能由以前的180pcs/H孔,增加為360pcs/H孔,生產效率提高2倍。打孔精準度高,手動打孔容易打偏。
- 高倍電子放大鏡(品質檢驗表面效果,由原來的360pcs/H,提升到720pcs/H)
- 自動貼膜機(貼膜由原來的300張/H,提升到720張/H,自動貼膜無氣泡,人工貼膜會有氣泡。
二.其次是控制不良率。
- 累計誤差:提高產品良率,每個工序設立品檢,從源頭控制不良率,材料不浪費,嚴格控制累計不良。
- 小組責任制,品質小組和生產小組明確落實責任,確保產品直通率和生產效率,每月評比,績效獎金不同,激發(fā)員工積極性,提高生產效率。
- 公司使用ERP系統(tǒng),嚴格管控原材料。
客戶在聽了我們的介紹方案之后,表示對此方案表示滿意。同時,客戶又針對成本問題,提問為什么金邦達(同行)的價格可以比我們公司的價格低那么多。對于這個問題,我們在這次會談之前已經(jīng)做過了解,于是我們從LOGO是否需要更換保護膜這一方面做了解釋。首先金邦達的貨都是整張出貨,并且沒有更換保護膜。這樣出貨是可以降低成本。而且不僅僅降低了膜的成本、人工截切成本,還降低了出貨產品的不良率。然而, 我們公司在生產時直接考慮到了客戶對LOGO的后續(xù)的操作使用。換膜是為了LOGO產品貼上去更好撕膜,如果不更換粘性低一些的保護膜,后續(xù)使用的時候,保護膜不好撕,并且容易破壞到logo。所以我們換膜,也是為了把LOGO產品的不良率控制在出貨前,避免了給客戶在使用時造成更大的困擾。
最后一個問題是關于客戶收到的樣品的膠水問題,客戶反饋我司新配方膠水擦不掉。客戶需要用酒精泡過后,再把底部膠水擦掉,來測試鎳材的厚度。新配方的膠水酒精泡后,仍然擦不掉,因為客戶產品對化學物質有規(guī)定,只能用酒精來擦膠水,所以我們要解決這個問題,并且讓我們重新打樣。當時我們表示,膠水的問題可以解決,并且嚴格按照客戶的標準來說。
回來之后,經(jīng)過對這次會面的總結,我司已提供改善樣板給客戶。而會談后,客戶對我們也很是滿意,并且在6月初來我司參觀。